从炼焦系统操作岗位调入备煤系统技术岗位,6年来,他谦虚学、踏实干、专注做,从一名岗位新手成长为行家里手;他工作业绩可圈可点,通过不懈努力提高了公司工作效率、降低了劳动强度、改善了现场环境……他就是山西焦化储备煤厂备煤车间工艺技术员邓瑞。
备煤车间主要承担着原料煤来煤卸车、储存,焦化厂炼焦用煤的配煤和输送工作。7万吨的储煤场、20条皮带机、3台堆取料机、2台翻车机的运行情况是邓瑞每天的关注点。从早晨7点整到岗,一整天都在现场,工作虽苦、累、脏,但邓瑞觉得,要用行动做到干一行爱一行,专一行精一行,这样才能不负青春。
好学善思考 引入新设备
走进储煤场,只见不同煤种有序堆放,邓瑞走到一个开关处触动按钮,顺着他手指的方向,笔者发现,离地面40余米高的悬梁上有一台机器正在旋转。
邓瑞介绍,这台旋转的机器名为扫描成像雷达。这台雷达的使用改变了以前依靠肉眼估摸的弊端,实现了精准盘煤,对提高配煤比和焦炭质量起到了关键性作用。
为寻找雷达,邓瑞付出了不少努力。在企业产能释放及安全环保生产的多重压力下,为提高工作效率,改变盘煤现状,邓瑞自我加压,通过手机、电脑等向同行业技术人员取经。在取经过程中,邓瑞惊喜地发现了这台雷达设备。经过多方了解,邓瑞打听到了拥有这种雷达设备的厂商,他主动与对方技术人员频繁沟通、协商,最终依靠其技术力量实现了安装投用。
今年1月份投入使用的扫描成像雷达得到了干部员工的交口称赞:“这台机器太实用了,它使盘煤工作更加科学与精准。”“这台雷达既改变了传统工作模式,又提高了工作质量,真是一举两得的好事。”
提出“金点子” 实施见成效
在储煤场,6台除尘雾炮机高高挺立,有来煤作业时,雾炮机就要开始工作,它通过喷射水雾减少粉尘扬散,净化现场环境。在雾炮机的各个管道处,一条红色电线清晰可见。邓瑞说,这条红线名为电伴热,它能够使雾炮机在冬季不受气温影响,随时进行喷射作业,有效防止了管道冻堵现象。
为使煤场环境得到改观,确保除尘雾炮机性能完好,邓瑞着实下了一番功夫:向有经验的老师傅们求教,向同行业的技术人员咨询,在网络平台查阅、搜索资料……
关注点在哪里,收获就在哪里。邓瑞借助网络了解了除尘雾炮机和电伴热等设备,这些设备不但让他增长了见识,还让他有了解决问题的思路。他提出的雾炮机管道增设电伴热的“金点子”,不仅确保了环保设施性能完好,还缓解了煤场环保压力。
清洗车轮装置平台是邓瑞的另一个创新项目。刚卸完煤的汽车经过感应器驶入这个平台后,位于汽车底部和两旁的水柱就会直接喷洗车体与车轮,不一会儿,车辆附带的煤粉就被冲洗干净。这一系列自动化清洗操作达到了很好的降尘抑尘效果。
攻关挑大梁 破解新难题
在备煤车间1#翻车机附近,笔者看到机车正在有序进行翻卸作业。邓瑞说,该机车于2021年4月经过改造后,拉运原料煤车的待卸滞留时间大幅减少,运输能力得到了提升。
原来,公司1#翻车机的翻卸对象为C60型车皮。随着国铁运输的改革发展,现在拉运原料煤车皮已更换为其他车型,车身比传统车皮要高出50公分。这一变化导致1#翻车机无法与现有车皮匹配,翻卸作业受阻。甚至,有时外来煤达30余种火车皮,只能都聚集在2#翻车机进行翻卸,大大影响了翻车效率。
要使1#翻车机再次投入使用,唯一的办法就是改。
在完成工作之余,邓瑞就一门心思地扑在破解难题上。他多次深入现场,与车间领导、技术人员测量新、老火车皮尺寸,并认真比对;加班加点,上网查阅资料,提出改造思路;挑灯夜战编制《1#翻车机压梁改造技术开发方案》,并根据专题会议论证要求,数次修改方案……
最终,通过加高压车梁高度、更换压梁油缸、改造车端端环等办法,1#翻车机被成功改造,满足了现有作业需求,降低了车皮延时费用。
努力才有价值,奋斗才有收获。邓瑞被山西焦化评为了2021年度“劳动模范”。面对荣誉,邓瑞坚定地说:“我将脚踏实地,努力工作,继续为企业全方位推动高质量发展贡献力量。”